今天為廣大朋友介紹的是-合成制藥廢水處理技術(shù)研究
早在20世紀40~50年代,好氧生物處理工藝就應(yīng)用于抗生素制藥廢水的處理,如美國的普強藥廠在1945年就開始進行合成制藥廢水好氧生物處理研究,1948年建成廢水處理車間。此后多家藥廠采用生物濾池處理抗生素廢水,惠新藥廠采用完全混合加速曝氣法處理高濃度青霉素廢水。
20世紀50~60年代,在美國日本等國家采用混合稀釋、大量曝氣充氧的活性污泥工藝取得了較好的效果。20世紀60年代中期到70年代中期,生化處理工藝不斷發(fā)展,在制藥廢水處理中大量應(yīng)用如純氧曝氣、塔式生物濾池、接觸氧化、生物轉(zhuǎn)盤、深井曝氣等專門用于制藥廢水處理的新工藝。進入20世紀80年代后,序批式間歇曝氣活性污泥法(SBR)及其各種變形工藝,如循環(huán)曝氣活性污泥工藝(CASS)、間歇循環(huán)延時曝氣活性污泥法(ICEAS)等較好的克服了普通活性污泥的缺陷,解決了前述工藝存在的問題。20世紀80年代,好氧工藝是我國制藥廢水處理工程中的主導(dǎo)工藝,主要工藝有活性污泥法、接觸氧化法、深井曝氣、氧化溝等,1982年在東北制藥總廠建成的80m3的試驗用深井曝氣系統(tǒng),經(jīng)一年多的試驗,取得了很好的處理效果。在80年代中后期引發(fā)了一場深井曝氣工藝的熱潮,蘇州、第二、第四制藥廠,上海第三制藥廠,湖南制藥廠等相繼建成深井曝氣廢水處理工程。據(jù)不完全統(tǒng)計,制藥行業(yè)先后投產(chǎn)了32眼深井。但到80年代末,由于部分深井出現(xiàn)滲漏現(xiàn)象,再加之深井施工難度大,基建費用高等問題,深井工藝很快進入低潮。
20世紀90年代初氧化溝工藝曾在合成制藥、抗生素制藥廢水處理中得到應(yīng)用,如上海第四制藥廠、濟寧抗生素總廠,但是其負荷低占地面積大的缺點限制了氧化溝的進一步推廣,同時期,接觸氧化法在制藥廢水處理中也得到了比較廣范的應(yīng)用,如華北制藥廠,河北維爾康公司等。接觸氧化法兼有活性污泥法和生物膜法的特點,具有很高的處理負荷,能夠處理容易引起污泥膨脹的有機廢水。在制藥工業(yè)生產(chǎn)廢水的處理中,常直接采用接觸氧化法或者厭氧消化、酸化作為預(yù)處理工序,來處理土霉素、麥迪霉素、維生素C、潔霉素、四環(huán)素以及中藥等制藥生產(chǎn)廢水。但在實際運行中,要保持接觸氧化良好的運行效果,通常要求進水的COD濃度不大于1000mg/L而且運行負荷也不宜過高,否則會導(dǎo)致填料結(jié)團,影響處理效果。20世紀90年代中期,SBR/ICEAS工藝在江西東風(fēng)制藥廠和蘇州第二制藥廠得到應(yīng)用,取得了較好的效果。90年代末山東魯抗集團從美國引進CASS技術(shù)獲得了成功,從而CASS技術(shù)在制藥廢水治理中得到推廣,石家莊制藥集團中潤公司、華曙公司、哈爾濱制藥總廠等陸續(xù)引進,處理效果普遍較好。
進入21世紀后,針對SBR、CASS等工藝池容利用率偏低等問題,人們又在采用類似三槽式氧化溝、UNITANK以及MSBR等工藝形式處理制藥廢水方面進行不斷探索。但是制藥廢水好氧處理通常要求進水COD濃度較低,常常需要對進水進行稀釋才能取得較好的處理效果,所以越來越多的研究者開始關(guān)注厭氧處理工藝。
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