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中文:除氧器水位
拼音:chú yǎng qì shuǐ wèi
英文:Deaerator water level
舉例分析
一、事件前工況。旋膜除氧器水位2226mm,A凝結(jié)水泵變頻運(yùn)行,轉(zhuǎn)速1121rpm,凝結(jié)水母管壓力1.7MPa,B凝結(jié)水泵工頻備用。A/B小機(jī)汽源本機(jī)四段抽汽帶。旋膜除氧器水位調(diào)整方式:凝結(jié)水泵A變頻“自動(dòng)”狀態(tài),調(diào)節(jié)旋膜除氧器水位(設(shè)定值2230mm);旋膜除氧器水位調(diào)節(jié)閥“自動(dòng)”狀態(tài),控制凝結(jié)水母管壓力(設(shè)定值1.7MPa)。
二、事件經(jīng)過。21:06:24,按照中調(diào)令,#2機(jī)開始降負(fù)荷。21:29:05,負(fù)荷降至418MW,水位調(diào)整門開度從96.62%降至84.0%(凝結(jié)水母管壓力設(shè)定值1.7MPa),旋膜除氧器水位2240mm(設(shè)定值2230mm)。因凝結(jié)水母管壓力設(shè)定值偏低,水位調(diào)整門開度接近全開,當(dāng)負(fù)荷下降時(shí),凝結(jié)水泵變頻調(diào)節(jié)下降速率大于旋膜除氧器水位調(diào)節(jié)閥關(guān)閉速率對(duì)凝結(jié)水母管壓力的影響,凝結(jié)水母管壓力由1.7MPa降至1.5MPa;“凝結(jié)水泵變頻調(diào)節(jié)”閉鎖(凝結(jié)水母管壓力<1.50MPa延時(shí)5秒閉鎖),轉(zhuǎn)速維持1065rpm,凝結(jié)水流量762T/h。21:39:46,負(fù)荷降至386MW,水位調(diào)整門開度79%,旋膜除氧器水位2394mm,凝結(jié)水母管壓力1.50MPa,凝泵轉(zhuǎn)速1065rpm,凝結(jié)水流量773T/h。因“凝結(jié)水泵變頻調(diào)節(jié)”閉鎖,而旋膜除氧器水位調(diào)節(jié)閥關(guān)閉速度慢,加之降負(fù)荷,造成旋膜除氧器水位逐步上升。21:43:49,旋膜除氧器水位持續(xù)升至2471mm,旋膜除氧器水位調(diào)節(jié)閥關(guān)至77.3%。運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)旋膜除氧器水位接近高一值報(bào)警(2500mm),將旋膜除氧器水位調(diào)節(jié)閥“自動(dòng)”退出,手動(dòng)將旋膜除氧器水位調(diào)節(jié)閥從77.3%關(guān)至53.12%。21:44:17,旋膜除氧器水位從2484mm降至2479mm,凝結(jié)水母管壓力升至1.65MPa,凝泵變頻轉(zhuǎn)速“閉鎖”解除,轉(zhuǎn)速?gòu)?066rpm開始下降。21:44:30,凝結(jié)水母管壓力降至1.5MPa,延時(shí)5秒重新發(fā)出凝結(jié)水泵變頻轉(zhuǎn)速“閉鎖”指令。21:44:35,凝結(jié)水泵變頻指令不再減小。因旋膜除氧器水位較高,凝結(jié)水泵變頻“閉鎖”延時(shí)(5秒)過程中,指令繼續(xù)發(fā)出,凝泵轉(zhuǎn)速繼續(xù)下降,21:44:52,轉(zhuǎn)速最低降至901rpm,凝結(jié)水母管壓力1.18MPa,此時(shí)備用凝結(jié)水泵B工頻聯(lián)啟(母管壓力低至1.2MPa聯(lián)啟備用泵),聯(lián)泵后凝結(jié)水流量最高至968T/h。21:47:24,運(yùn)行人員手動(dòng)停運(yùn)備用工頻凝結(jié)水泵,此時(shí)旋膜除氧器水位2517mm。21:47:30,旋膜除氧器水位達(dá)到高二值(2550mm,三取二),旋膜除氧器溢流電動(dòng)門聯(lián)開;21:47:35旋膜除氧器水位升至高三值(2600mm,三取二),聯(lián)鎖關(guān)閉四抽至A/B小機(jī)進(jìn)汽電動(dòng)門、四抽逆止門、四抽電動(dòng)門,兩臺(tái)小機(jī)失去汽源。21:49:04,鍋爐MFT動(dòng)作,首出“鍋爐主給水流量低”,汽輪機(jī)跳閘,發(fā)電機(jī)遮斷。2018年3月28日00:29:05?#2爐點(diǎn)火;05:36:36汽機(jī)沖轉(zhuǎn);06:29:33?#2機(jī)組并網(wǎng)。
三、事件主要原因
(一)直接原因因降負(fù)荷過程中旋膜除氧器水位升高,運(yùn)行人員調(diào)整水位時(shí),將水位調(diào)整門切至“手動(dòng)”控制。凝結(jié)水泵“變頻”自動(dòng)情況下,凝結(jié)水母管壓力下降,備用凝結(jié)水泵聯(lián)啟,運(yùn)行人員未及時(shí)采取停運(yùn)聯(lián)啟凝結(jié)水泵等有效措施,導(dǎo)致旋膜除氧器水位快速升高,四段抽汽電動(dòng)門聯(lián)鎖關(guān)閉,小汽輪機(jī)失去汽源,造成“主給水流量低”保護(hù)動(dòng)作。
(二)間接原因1、運(yùn)行人員對(duì)旋膜除氧器水位調(diào)整門“自動(dòng)”、凝泵變頻“自動(dòng)”等邏輯和聯(lián)鎖條件不清楚,將水位調(diào)整門切至“手動(dòng)”調(diào)整時(shí),對(duì)備用凝結(jié)水泵可能聯(lián)動(dòng)的情況沒有預(yù)判和相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。
2、運(yùn)行人員應(yīng)急處理能力差,在旋膜除氧器水位高時(shí),沒能及時(shí)采取有效措施控制水位;當(dāng)備用凝結(jié)水泵自啟后,未能及時(shí)正確分析判斷出凝結(jié)水母管壓力、流量異常的原因,發(fā)現(xiàn)并停運(yùn)聯(lián)起凝結(jié)水泵過晚,造成旋膜除氧器水位快速上升保護(hù)動(dòng)作。
3、旋膜除氧器水位高一、二、三值各相差只有50mm(廠家說明書要求),水位高二值溢流閥動(dòng)作,凝結(jié)水壓力低聯(lián)泵等保護(hù)設(shè)置不合理、不完善,不利于緊急情況下運(yùn)行人員對(duì)旋膜除氧器水位的控制。
四、暴露出的問題
1、運(yùn)行人員崗位意識(shí)淡薄,責(zé)任心不強(qiáng),崗位責(zé)任制落實(shí)不到位。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的異常報(bào)警、異常現(xiàn)象不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)、正確處理。對(duì)備用凝結(jié)水泵可能聯(lián)動(dòng)的情況沒有預(yù)判和采取正確的應(yīng)對(duì)措施。
2、運(yùn)行管理不規(guī)范,運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)化還需加強(qiáng)。主控人員監(jiān)盤要求不統(tǒng)一、不規(guī)范,對(duì)主操、副操等各崗位所監(jiān)視、翻看畫面的周期、內(nèi)容沒有明確的要求,異常、事故處理分工不明確,缺少良好的操作習(xí)慣。造成備用凝結(jié)水泵自啟后,未及時(shí)將其停運(yùn)。
3、專業(yè)管理不到位,崗位分析工作不深入,對(duì)旋膜除氧器水位調(diào)整門、水位保護(hù)邏輯、凝結(jié)泵變頻自動(dòng)邏輯等,沒有深入分析其是否有利于運(yùn)行調(diào)整。
4、培訓(xùn)工作不到位,運(yùn)行人員技術(shù)能力差,對(duì)異常情況的應(yīng)急處置能力較低。運(yùn)行人員在突發(fā)事件的處理過程中經(jīng)驗(yàn)不足,處理要點(diǎn)掌握不全面。平時(shí)缺少有針對(duì)性的異常工況培訓(xùn),事故預(yù)想、事故演練不到位。
5、焦作電廠各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)安全生產(chǎn)工作重視程度不夠,針對(duì)歷次發(fā)生的非停事件,沒有深刻反思、認(rèn)真查找工作中的不足,及時(shí)整改、落實(shí)到位。
五、整改措施
1、加強(qiáng)運(yùn)行管理,開展“大討論、大反思”活動(dòng),深刻吸取事件教訓(xùn),圍繞思想認(rèn)識(shí)、責(zé)任落實(shí)、工作作風(fēng)等方面開展深刻反思,提高運(yùn)行人員安全風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。同時(shí)將活動(dòng)常態(tài)化、深入化,融入到班組的日;顒(dòng)中,讓每名員工都切實(shí)認(rèn)識(shí)到崗位責(zé)任的重要性。
2、落實(shí)各級(jí)崗位責(zé)任制,進(jìn)行“整改、整頓”工作。生產(chǎn)部門重新梳理崗位責(zé)任,認(rèn)真編寫各級(jí)崗位說明書,確保工作無死角、工作標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)。
3、加強(qiáng)操作風(fēng)險(xiǎn)管控。把防范風(fēng)險(xiǎn)放在首位,做到有風(fēng)險(xiǎn)就要有應(yīng)對(duì)措施,切實(shí)提高運(yùn)行人員安全風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。針對(duì)小機(jī)汽源切換后的“旋膜除氧器水位高”的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)再次進(jìn)行排查,形成專項(xiàng)處置措施,開展針對(duì)性的專項(xiàng)培訓(xùn),對(duì)每值進(jìn)行抽查考試,做到人人過關(guān)。
4、利用學(xué)習(xí)班,由部門專工或者班組人員開展專業(yè)講課,將生產(chǎn)過程中發(fā)生的異常情況和解決方法作為主要內(nèi)容,提高運(yùn)行人員的異常處理能力。
5、開展專項(xiàng)隱患排查活動(dòng),對(duì)機(jī)組重要保護(hù)及自動(dòng)邏輯定值的合理性進(jìn)行全面排查。提升專業(yè)管理水平,組織專業(yè)人員梳理機(jī)組保護(hù)及自動(dòng)邏輯定值,對(duì)不利運(yùn)行調(diào)整的邏輯保護(hù)進(jìn)行優(yōu)化,切實(shí)提升機(jī)組運(yùn)行的可靠性。并重新編制成冊(cè),下發(fā)各班組進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)。
6、聯(lián)系旋膜除氧器廠家,認(rèn)真進(jìn)行分析評(píng)估,重新標(biāo)定旋膜除氧器水位高、低報(bào)警值,同時(shí)對(duì)旋膜除氧器溢流閥聯(lián)鎖邏輯、備用凝結(jié)水泵聯(lián)啟邏輯進(jìn)行優(yōu)化。
7、對(duì)“旋膜除氧器水位高聯(lián)關(guān)旋膜除氧器進(jìn)汽電動(dòng)門、逆止門”的可行性進(jìn)行技術(shù)方案論證,爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)不再聯(lián)關(guān)四段抽汽總電動(dòng)門,以提高小機(jī)汽源可靠性。
溫馨提示:
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