1 某紡織廠簡(jiǎn)介
某紡織廠是一家香港獨(dú)資的大型企業(yè),1991年從香港遷移過(guò)來(lái),總投資2億港幣,集 紡紗、染色、織布一條龍,產(chǎn)品為牛仔布。廢水主要來(lái)自染廠,其主要成分是靛藍(lán)粉(含石 灰、染料、木薯粉),另外還有NaOH、低硫酸鈉,廢水量在1000m3/d左右。正常情況下的廢水水質(zhì)如表1。
表1 廢水水質(zhì)表
項(xiàng)目 |
pH |
色度(倍) |
CODcr(mg/L) |
水溫(℃) |
濃度 |
10.0-13.0 |
400-1200 |
750-1800 |
18-35 |
改造前的處理工藝流程見(jiàn)圖1。
該流程設(shè)計(jì)處理能力1000m3/d,剛投產(chǎn)時(shí)水量300m3/d,后逐漸增加至1000m3/d ,但出水水質(zhì)漸漸惡化,色度和CODCr都嚴(yán)重超標(biāo),出水色度在300(倍)左右,CODCr在700mg/L左右。其主要原因如下:
、僭O(shè)計(jì)時(shí)對(duì)原水水質(zhì)估計(jì)不足,當(dāng)初設(shè)計(jì)原水的CODCr為700~1 300mg/L,而現(xiàn)在原水CODCr為1000~2000mg/L。
②生物濾池有2個(gè),大小一樣,圓形,直徑13m,總高2.5m,中間布水,池內(nèi)裝填大小10cm(長(zhǎng)寬)左右的石頭塊,池底有通風(fēng)孔層,自然充氧,污水靠水力作用自然旋轉(zhuǎn) 噴灑布水。由于充氧不足,加上厭氧水解池出水濃度過(guò)高,導(dǎo)致生物濾池內(nèi)部呈厭氧狀態(tài),厭氧污泥阻塞石頭(濾料)空隙,造成水流短路。這樣,好氧生物濾池的處理效果大大降低,二級(jí)生物濾池對(duì)有機(jī)物的降解率只有30%~40%。
、廴狈τ屑夹g(shù)的管理人員,操作工人素質(zhì)差。
2 工藝改造
2.1 前期改造
捷德紡織廠采取邊改造邊生產(chǎn)的方式進(jìn)行。由于二級(jí)生物濾池對(duì)有機(jī)物的降解率只有30%~4 0%,且滋生蚊蠅,決定利用現(xiàn)有的厭氧水解池,打掉二級(jí)生物濾池,改成生物接觸氧化池。 但厭氧水解池對(duì)COD的去除率僅有10%~20%,大量負(fù)荷會(huì)帶給后續(xù)處理構(gòu)筑物,為減少生化改造期間的污染,在厭氧水解池前加一套物化處理設(shè)備(即化學(xué)混凝沉淀),以降低負(fù)荷。
前期改造的工藝流程見(jiàn)圖2。
由于該項(xiàng)改造工程具有很強(qiáng)的實(shí)用性,實(shí)際上是邊生產(chǎn)、邊研究、邊制定方案的改造過(guò)程,在確定物化處理流程時(shí),先做了大量的化學(xué)混凝脫色試驗(yàn)。采用傳統(tǒng)方法,對(duì)硫酸亞鐵、凈水劑、聚合鋁和三氯化鐵主要以去除色度、COD為目標(biāo),通過(guò)小試先確定適合本廠的脫 色效果和去除COD的比較佳藥劑為硫酸亞鐵,其比較佳投藥量在800~1000mg/L,比較佳pH值范圍在9.5~11之間。
物化處理流程各項(xiàng)參數(shù):設(shè)計(jì)流量Q為1000m3/d;提升泵兩臺(tái),每臺(tái)Q′為80m3/h;靜態(tài)混合器2個(gè),每個(gè)外形尺寸L為800mm,D為250mm;機(jī)械反應(yīng)池2個(gè),1.5m×1.5m×4m,設(shè)計(jì)停留時(shí)間20min;斜管沉淀池1個(gè),面積5m×5m,斜管用聚氯乙烯板制作,所有排泥管皆為200mm鍍鋅管。
經(jīng)物化處理的色度平均去除率達(dá)到60%,COD的平均去除率>40%,達(dá)到了目的。投硫酸亞鐵后,產(chǎn)泥量大增,現(xiàn)有的貯泥池僅能容納氣浮池刮渣排泥,造成斜管沉淀池的積泥不能及時(shí)排出。根據(jù)這一實(shí)際情況,廠方又增購(gòu)了一臺(tái)板框壓濾機(jī)。
物化處理后的出水穩(wěn)定,在控制比較佳投藥量和pH的條件下,出水水質(zhì)COD在600~900 mg/L之間,在進(jìn)行生化改造期間,屬超標(biāo)排放運(yùn)行。
2.2 后期改造
后期改造的工藝流程見(jiàn)圖3。
改造的主要構(gòu)筑物及設(shè)備:
、 調(diào)節(jié)池。設(shè)計(jì)原水調(diào)節(jié)池有效停留時(shí)間為8 h,整個(gè)調(diào)節(jié)池尺寸為20m×10m×2.5m ,內(nèi)分6格。在原水進(jìn)調(diào)節(jié)池前有一小渠道,在渠道中投硫酸亞鐵,使pH為7~9左右。廢水在調(diào)節(jié)池內(nèi)有一初沉?xí)r間,對(duì)池底污泥,紡織廠每年趁春節(jié)放假之際清掏外運(yùn)。
② 厭氧水解池。呈長(zhǎng)方形,尺寸為10m×7.5m×5m,有效停留時(shí)間10h。分為兩組 ,每組都有一個(gè)脈沖布水器,其對(duì)水解池內(nèi)的配水是間歇式的,對(duì)厭氧池則起攪拌、沖刷作用。厭氧池內(nèi)的污水分污泥層、附著層、清水區(qū)。攪拌是為了防止死水、短流,沖刷能防止附著層阻塞,厭氧池內(nèi)設(shè)有斜板附著層,厭氧水解池是穿孔集水槽配水。
、 接觸氧化池。在原生物濾池的位置上建造,外型尺寸:20m×15m×4.5m,采用三廊道 ,內(nèi)懸掛半軟性填料(厚3m),填料接觸時(shí)間20h,底部裝有微孔曝氣頭,氣水比為15∶1, 經(jīng)測(cè)試池內(nèi)溶解氧濃度為3.8mg/L。
④ 沉淀池。為豎流式、方形,尺寸為6 m×5 m×5 m,從池頂中心進(jìn)水,出水經(jīng)鋸齒形集 水槽。豎流式沉淀池主要是沉淀接觸氧化池脫落的生物膜,出水進(jìn)入混凝氣浮池。 沉淀污泥全部回流至厭氧水解池,補(bǔ)充營(yíng)養(yǎng),原設(shè)計(jì)進(jìn)入貯泥池的排泥管保留。
、 混凝氣浮池。進(jìn)一步去除在沉淀池中不能下沉去除的細(xì)小顆粒,投加凈水劑,凈水劑是一種淡黃色液體,是廣東南海市食中化工廠提供的,是用廢鋁、廢鐵和濃硫酸制成,其主要成分是鐵和鋁的三價(jià)鹽,pH為2.3~3,在深圳的印染廠中被廣泛采用。廢水投藥后經(jīng)隔板 反應(yīng)區(qū)進(jìn)入氣浮區(qū),浮渣排入貯泥池經(jīng)板框壓濾機(jī)壓濾成泥餅外運(yùn),出水經(jīng)計(jì)量直接排海。
污泥處理部分不變。
3 運(yùn)行效果及分析
在接觸氧化池掛膜成熟以后,物化處理設(shè)備停止使用。深圳市環(huán)保局在排放口晝夜監(jiān)測(cè)的結(jié)果見(jiàn)表2。
表2 監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)
日期 |
取樣點(diǎn) |
分析項(xiàng)目 |
||||
PH |
CODcr |
SS |
色度 |
硫化物 |
||
9月9日 |
總排口 |
7.14 |
105 |
18.3 |
64 |
0.03 |
9月12日 |
總排口 |
6.26 |
147 |
12 |
32 |
0.02 |
9月13日 |
總排口 |
6.78 |
41.3 |
5.3 |
32 |
0.01 |
9月19日 |
總排口 |
7.52 |
87.7 |
9.5 |
32 |
0.01 |
9月20日 |
總排口 |
7.03 |
93.3 |
23.0 |
32 |
0.01 |
經(jīng)過(guò)兩年來(lái)的連續(xù)運(yùn)行,監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)表明屬達(dá)標(biāo)運(yùn)行,說(shuō)明該項(xiàng)治理工程是成功的。從中還得出如下經(jīng)驗(yàn)和結(jié)論:
、 生物濾池不適合對(duì)此類高濃度印染廢水的好氧處理。生物濾池雖有節(jié)省能耗、易于操作等優(yōu)點(diǎn),但處理效率低,對(duì)有機(jī)物的降解率只有15%~40%,且滋生蚊蠅。當(dāng)負(fù)荷高時(shí),生物濾池呈厭氧狀態(tài),造成污泥阻塞孔隙,影響通風(fēng)。濾料一旦阻塞,清理困難。
、 在生化處理中,水解池起著很重要的作用,它對(duì)色度的去除率通常在40%~70%,對(duì)COD的去除率只有10%~20%,但能提高廢水的可生化性。在確定接觸氧化池參數(shù)前,取生物 濾池中的濾料和厭氧池的出水,在實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行耗氧試驗(yàn)。結(jié)果表明,只要停留時(shí)間過(guò)長(zhǎng)(24h),對(duì)COD的去除率就可以達(dá)到90%以上,說(shuō)明厭氧水解池的出水可生化性強(qiáng),為后續(xù)生化處理創(chuàng)造了極有利的條件。
、 對(duì)這種高濃度呈強(qiáng)堿性的印染廢水,在生化前要進(jìn)行中和。硫酸亞鐵對(duì)這類印染廢水有獨(dú)特作用,預(yù)處理采用投硫酸亞鐵的辦法,能去除部分色度,并且能使COD降到900mg/L以下。
④ 在接觸氧化池掛膜后,由填料上微生物組成的食物鏈能維持生物膜的平衡,沉淀的污泥全部回流到厭氧水解池;炷龤飧〕乇容^終產(chǎn)泥量只有1m3/d左右,而改造前比較終產(chǎn)泥量是7~8m3/d,減少泥量約87%,大大減少了污泥處理系統(tǒng)的負(fù)荷(污泥出路曾是廠方頭疼的問(wèn)題)。
、 接觸氧化池分三個(gè)廊道,在以后運(yùn)行時(shí)發(fā)現(xiàn):若個(gè)廊道停止曝氣使之成為厭氧段時(shí),其出水CODCr只是略有上升,在140mg/L左右,色度在50倍左右,仍屬達(dá)標(biāo)運(yùn)行,經(jīng)測(cè)定其內(nèi)部溶解氧在0.2mg/L以下。這樣,實(shí)際好氧停留時(shí)間降低為14h,一方面節(jié)省了能耗,另一方面為今后擴(kuò)大處理量創(chuàng)造了一個(gè)極有利的條件。
4 工程投資和運(yùn)行成本
配套建設(shè)時(shí)污水處理投資90萬(wàn)元,改造工程投資120萬(wàn)元,工程總投資210萬(wàn)元,對(duì)1000m3/d水量,工程投資成本為0.21萬(wàn)元/m3。
運(yùn)行成本(以1999年為例)見(jiàn)表3。
表3 運(yùn)行成本
序號(hào) |
成本項(xiàng)目 |
處理水量(m3) |
總費(fèi)用(元) |
單位成本(元/m2) |
備注 |
1 |
工資 |
|
66000 |
|
本表沒(méi)有考慮折舊。廠方自己烯油發(fā)電。操作人員共5人,三班倒,每班1人,化驗(yàn)室1人,另設(shè)班長(zhǎng)1人。 |
2 |
職工福利 |
|
3000 |
|
|
3 |
社會(huì)保障 |
|
600 |
|
|
4 |
其他費(fèi)用 |
|
3000 |
|
|
5 |
業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
283000 |
|
|
其中:電費(fèi) |
|
135000 |
|
||
藥劑費(fèi) |
|
98000 |
|
||
維修費(fèi) |
|
12000 |
|
||
泥餅外運(yùn)費(fèi) |
|
28000 |
|
||
調(diào)節(jié)池清淤 |
|
10000 |
|
||
合計(jì) |
348956 |
355600 |
|
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